中化新网讯 “经过3个月的整治,我们厂完成37台泵机运行振动值优化工作, 振动值在A区域范围的机泵数量占比提高6.45%,机泵机封、轴承故障率明显降低。”近日,在吉林石化公司合成树脂厂生产调度会上,机动科科长刘春明对机泵A区占比提升工作进行总结。
离心泵设备振动值由低到高分依次为A、B、C、D区域。今年6月开始,树脂厂机泵运行振动值A区占比提升工作拉开序幕。刘春明介绍说:“机泵正常运行时,振动值越低的设备正常运行越稳定,轴承和机械密封的常规使用的寿命也会更长,机泵泄漏的风险也会降低。因此,提升机泵A区占比工作对工厂3套丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)装置安稳生产具备极其重大意义。”
截至6月底,树脂厂共有573台机泵振动值处于B区和A区,但处于A区的机泵只占48.17%。树脂厂机动科三级工程师于佳强调:“要加强机泵基础管理,采取比较有效的技术方法对机泵进行挖潜增效,降低机泵振动值。”
为此,树脂厂成立专项攻关组,按照主次分明、分级治理原则,对全厂573台机泵进行摸排梳理,形成机泵分级清单,将整治潜力较大的离心机泵列为重点整治对象,每周对3~4台机泵进行集中整治,确保整治一台、达标一台。各车间结合车间装置机泵运行实际制订“一泵一提升”工作方案,对有必要进行集中整治的机泵,组织技术人员分析运行振动值偏高的原因,并给出整治措施。
该厂ABS第一车间清洗液泵SP-107A自1997年开车至今已经运行25年,该机泵运行振动值最高能达到1.7mm/s,处于B区。9月初,工厂将此泵列为重点整治对象。ABS第一车间设备专业技术人员现场跟踪机泵运作时的状态,结合机泵运行数据来进行技术分析,并制订和实施有效的整治措施。该车间设备员王鑫说:“通过对机泵联轴器精确找正、检查联轴器膜片完好性、检查紧固地脚螺栓等,我们成功将该泵运行振动值降低到0.9mm/s,达到了A区标准。”
通过开展A区占比提升工作,吉林石化树脂厂提升了装置生产的连续性和稳定能力,为安全平稳生产奠定基础。
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